欢迎进入电容式_双色_锅炉汽包_磁致伸缩_磁敏双色_合成氨高压_液位计_超低温智能液位传感器-北京晨淼科技有限公司官网!
新闻中心首页 >新闻中心

智能型电容式液位计​工艺反映指示与现场相差度

发布:hnhgyb~!@ 浏览:1350次

智能型电容式液位计常见故障与处理

故障现象:电容式液位计指示大值

故障原因:电(电容线)断路

处理方法:①更换电(电容线) ;②检查接线端子
 
故障现象:电容式液位计指示小值

故障原因:电(电容线)短路

处理方法:①检查接线端子;②更换电(电容线)
 
故障现象:电容式液位计指示波动

故障原因:电(电容线)绝缘老化

处理方法:①检查接线端子;②检查接地线电容式液位计现场故障实用检查和处理办法

1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA

故障检查、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。

故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。
 
2、一台测量气柜的电容式液位计指示大

故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在气柜里,在拿出电容线的过程中发现电容线的保护塑料有破损的现象,判断可能是由于电容线破损导致电容小,指示大。

故障处理:更换电容液面计的电容线,示值正常。
 
3、测量气柜电容式液位计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高

故障检查、分析:测量气柜电容液面计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高有如下原因:①气柜液封水过少;②电容式液位计误差过大,须重新调校。经现场检查,是气柜液封水过少。

故障处理:联系工艺加水,使水达到溢流口,工艺加水之后,电容式液位计指示与实际一致。电容式液位计现场调校:

    1、零点调校
    在变送器安装完毕后,将信号回路串入电流表,液位处于测量的较低位置时,调整“零点调节”电位器(在电路板标有“W1”,)如图,使信号输出4mA,(顺时针调节零点升高,反时针调节零点减小)。

    2、量程调校
    液位上升至较高测量点时,变送器输出应为20mA,如有偏差,可调整“量程调节”电位器(电路板标有“W2”,)如图,顺时针调节输出增大,反时针调节输出减小,但应注意量程调整后会影响零点,所以每次调整量程电位器后必须重新校正零点,而量程电位一旦确定后,零点的校正不会影响量程。因此,变送器在出厂时,已将“量程调节”电位器校准在用户要求的量程,安装时只需校正零点即可。

    零点与量程的调整必须在变送器通电15分钟电路工作稳定后进行,且尽量接近正常工作时的温度,压力等条件。